Drizzler Holzvergaser
Diese Seite befasst sich mit der Auslegung, dem Bau und dem Betrieb von Drizzler Holzvergasern
Motorische Nutzung von Holzgas
Teer durch Fehlstarts
FH
Rostloser Drizzler Teil 3
Zunächst hatte ich einige Fehlversuche mit Leerbrennen, da in diesem Rostlosen Design ganz andere Druckverhältnisse herrschen als in einer klassischen Falltube mit Rost. Ich habe annähernd 0-5mBar unterdruck im Gesamtsystem was im Vergleich zum alten System mit 20-30mBar quasi nichts ist. Entsprechend musste die Gebläseleistung extrem runter genommen werden.
Leider gab es mit dem 100er Durchmesser im Fallrohr (etwa 95mm Effektiv Innen) trotzdem Probleme mit den Hackschnitzeln. Verkannten, verkeilen und schlechtes nachrutschen.
Daher habe ich mich entschlossen das Fallrohr auf 150mm Durchmesser umzubauen. Das Ergebnis könnt Ihr im Youtube Video sehen.
Viele Grüße
FH
Der HVG4 "Workhorse"
Ende 2020 leitete ich das Ende meines altgedienten HVG3 " Tallboy Slim" ein. Warum? Er war nicht flexibel genug um ihn anzupassen.
Nachdem ich auch dort alles miteinander verschweißt hatte, wurde mir schmerzlich klar, dass nur Modularität dem Problem der leichten Änderungen entgegen wirken konnte.
Was bedeutet Modulariät? Man stelle sich das wie bei Teilen oder Compartments im Schiffbau vor. Viele Sektionen oder auch Module werden separat und einzeln gefertigt und später zu einem Ganzen zusammengefügt. Muss etwas geändert werden, ist es so leichter die betreffende Sektion zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen. So habe ich das auch vor.
Es wird ein Reaktormodul geben, ein Übergang zum Zyklon und ein Austragungsmodul.
Der Sketch des HVG 4 "Workhorse" |
Rostloser Drizzler Teil 2
Nach den Lagern kommt ein Wellendichtring mit Doppellippe dazu
Und ganz Aussen anschließend ein Flanschlager zur Aufnahme der Axialen Kräfte:
Flansch fertig montiert:
Wärmetauscher angeschweisst:
Flaschengewinde verschlossen/zugeschweisst.
LG
Rostloser Drizzler Teil 1
Blick in die Gasflasche auf das 100er Ascherohr, welches in der Tonne endet:
Später kommt noch der Wärmetauscher sowie das eigentliche Fallrohr mit Kohleschnecke an die Tonne. Im großen Waagerechten Rohr läuft dann eine Schnecke, welche die Kohle/Asche aus dem Prozess nach und nach in die Gasflasche schiebt. Dort fällt sie dann in die Aschetonne. Das Schneckenrohr ist 35cm lang, das Fallrohr momentan 45cm.
Weiter gehts, sobald ich den Flansch für das Schneckenrohr habe.
Gruß
FH
Neues Design ohne Rost
Moin zusammen,
Nach nun mehreren Problemen mit Verstopfungen durch Feinanteile werde ich ab sofort mit einem Rostlosen Design weiter machen.
Zum Einsatz kommt eine Schnecke, welche die Kohle auflockert und gleichzeitig Feinanteile abscheidet, sowie verbrauchtes Material in einen Auffangbehälter schiebt. Die Dimensionen werden bei 100mm bleiben. Die Schneckenlänge wird 30cm betragen. Ich erhoffe mir so eine effektive Kohlebettlänge von 40cm. Bei 30cm hatte ich bereits gutes Gas, somit hätte ich noch etwas Reserve.
Ich werde berichten.
LG
FH